2020-06-19 23:01:57 sunmedia 2287
近期,安慶石化煉油一部裂解裝置鑒于反應(yīng)器、再生器器壁包套位置集中在十一層,而且器壁包套次數(shù)多,面積大,裝置兩器特護(hù)工作再次升級(jí),在兩器十一層高空平臺(tái)增設(shè)巡檢點(diǎn)。
設(shè)備技術(shù)人員吳魯在生產(chǎn)指令中要求職工們每班必到一次。當(dāng)日,當(dāng)班崗位主操方世武一邊用測溫儀測量器壁溫度,一邊檢查兩器設(shè)備是否泄漏催化劑,一直從地面巡檢到近40米高空十一層平臺(tái)。
裝置兩器滑閥、大機(jī)組是裝置關(guān)鍵核心設(shè)備,關(guān)系到裝置安穩(wěn)長周期運(yùn)行,屬于該部關(guān)鍵設(shè)備特護(hù)范疇。一直以來,該部有效落實(shí)“機(jī)、電、管、操、儀”五位一體特護(hù)管理制度,每天分崗不分責(zé),周檢、月檢、高點(diǎn)檢查、專項(xiàng)檢查、崗位24小時(shí)交叉巡檢,密切關(guān)注關(guān)鍵設(shè)備的運(yùn)行參數(shù),便于問題早發(fā)現(xiàn)早排查,確保關(guān)鍵設(shè)備運(yùn)行工況穩(wěn)定。
裝置在本周期已經(jīng)運(yùn)行了三年多,關(guān)鍵設(shè)備“健康”狀況明顯不如以前?!皟善鞑僮鳒囟雀哌_(dá)500攝氏度以上,內(nèi)部隔熱耐磨襯里長期受到高溫、高速催化劑的磨刷,有些夾角部位襯里脫落、損壞,造成器壁超溫、焊縫出現(xiàn)裂紋,多次出現(xiàn)高溫催化劑泄漏現(xiàn)象。”“氣壓機(jī)反飛動(dòng)線是機(jī)組‘生命線’,管內(nèi)的富氣富含硫化氫,低溫腐蝕嚴(yán)重,管線彎頭焊縫砂眼穿孔現(xiàn)象頻發(fā)。”吳魯介紹影響裝置長周期運(yùn)行的兩個(gè)突出問題。
于是,該部將關(guān)鍵設(shè)備特護(hù)工作升級(jí),向公司申報(bào)后,將兩器熱檢、氣壓機(jī)反飛動(dòng)線監(jiān)控加入特護(hù)范疇,并制定新增特護(hù)方案,加大關(guān)鍵設(shè)備突出問題監(jiān)控力度,做到隱患早發(fā)現(xiàn)、早排查,及時(shí)掃除裝置長周期運(yùn)行瓶頸。
他們?cè)谝郧疤刈o(hù)工作的基礎(chǔ)上,各級(jí)人員增加巡檢次數(shù),每周一、三、五設(shè)備管理人員、裝置書記、工藝管理人員分別增加一次檢查,崗位人員每四小時(shí)檢查一次兩器器壁溫度,并做好記錄工作。
自裝置關(guān)鍵設(shè)備特護(hù)升級(jí)以來,職工們累計(jì)排查兩器高溫發(fā)紅發(fā)熱泄漏點(diǎn)、氣壓機(jī)反飛動(dòng)線漏點(diǎn)分別有十多處,反應(yīng)器提升管器壁砂眼、再生器外循環(huán)斜管器壁裂縫、氣壓機(jī)反飛動(dòng)焊縫漏點(diǎn)等在第一時(shí)間包套堵漏,避免了裝置非計(jì)劃停工。
“以前兩器特護(hù)巡檢只要到七層平臺(tái),現(xiàn)在多上四層,雖然巡檢路線延長,但能及時(shí)排查兩器器壁超溫能、泄漏隱患?!睘榱搜b置長周期運(yùn)行,職工們都毫無怨言。
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